分類


工業企業是能源消耗大戶,節能一直是困擾我國各行業的重大問題,除了依靠節能技術降低能耗外,向能耗管理要效益是我們努力的方向。傳統的能源調度為電力、動力、水道各自獨立,采用傳統的能源管理模式,已不適應現代化大規模生產的能源管理需要。科學的能源管理是各企業實現優化資源配置、合理利用能源、改善環境、實現從單一的裝備節能向系統優化節能的戰略轉變的重要措施,也是創建節約型企業、實施清潔生產的必然要求。建立集中監控管理功能于一身的工業企業能耗管理系統(EMS,Energy Management System),實現了能源系統電力、動力、水道等各單元的數據采集和控制、環保監測和控制、能源介質需求的分析與預測,為提供經濟、高質的能源和優質、高效的服務創造了良好條件 ,同時也提升公司能源管理體系。
監控管理的能源介質主要有:電力、焦爐煤氣、高爐煤氣、轉爐煤氣、混合煤氣、壓縮空氣、氧氣、氮氣、氬氣、蒸汽、生產水、生活水等。

XX啤酒廠
1. 應用背景
XX啤酒廠1987年正式投產時,年生產能力只有5萬千升。由于生產和市場規模不斷擴大,在其后的15年內進行了三次擴建。
2. 施工建設
設置布置圖

安裝電能監測設備

3.發現問題
●內部配網線損>25%
●平均功率因數=0.75
●末端功率因數小于0.60
●包裝車間諧波高,總諧波含量達40%,感性負載平均效率小于55%
●冷凍機房諧波高,總諧波達38%,動力負載率小于65%
●照明回路三相不平衡度12%,效率小于60%

4.解決方案
●優化變壓器運行方式,更換部分電纜
●加裝遠端無功補償裝置
●包裝車間安裝諧波濾波器、無功補償
●冷凍機房、空壓機設備安裝變頻節電裝置
●后臺實現重要大型負荷優化管理
●調正照明回路線路,更換T5電子式節能燈
●空壓機群控、冷凍站動力群控(帶實施)
●配電系統運行管理、設備管理水平提升。
●初步建立節能管理體系及制度。
●內部配網線損<5%
●功率因素=0.95
●三相基本平衡
●設備損壞率降低
●動力設備效率提高達80%以上
5.價值展現
數據記錄,下表為2014-2015年用電量情況:
月份 | 2014年電量萬(KWH) | 2015年電量萬(KWH) | 同比 | 備注 |
1 | 265 | 268 | 0.01% | |
2 | 245 | 243 | -0.01% | |
3 | 221 | 234 | 0.06% | |
4 | 219 | 239 | 0.08% | |
5 | 356 | 360 | 0.01% | |
6 | 388 | 390 | 0.01% | 工程階段(監控工程) |
7 | 412 | 400 | -0.3% | 工程階段(監測階段) |
8 | 416 | 403 | -0.3% | 工程階段(監測階段) |
9 | 420 | 388 | -8% | 工程階段(管理階段) |
10 | 385 | 342 | -12% | 工程階段(管理階段) |
11 | 258 | 218 | -8% | 工程階段(整改階段) |
12 | 236 | 191 | -3% | 工程階段(整改階段) |
合計 | 3821 | 3676 | -4% | 6個月改造收益9.5% |
上表數據體現2015年7月至12月節約電量=1,850,000KWH節約電費=1,850,000KWH*0.56元=103萬元,設備故障明顯減少,維護費用降低。7月份開始改造至12月使平均節能10個點。

典型結構圖

系統功能圖



